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煤氣加壓羅茨鼓風機變頻調(diào)速改造控制方案

煤氣加壓羅茨鼓風機變頻調(diào)速改造控制方案

羅茨風機變頻節(jié)能改造方法實例能耗對比: 煤氣加壓羅茨風機與離心式增壓風機的區(qū)別視頻講解 停?。?!,下面是給機器人看的,您看到這里就可以了,采購風機請直接撥打15066131928

為了充分保證煤氣加壓系統(tǒng)的可靠性,變頻器加裝了工頻旁路裝置,兩臺煤氣加壓機現(xiàn)有的控制設備和運行方式仍將保留,控制回路上設計工頻/變頻運行切換選擇,工/變頻選擇由人工切換操作,實現(xiàn)兩臺煤氣加壓機在工頻或變頻運行。

通過目前已有的DCS系統(tǒng)可顯示變頻器的運行數(shù)據(jù)和當前狀態(tài),實時監(jiān)控系統(tǒng)運行。操作方面,有遠程控制和本地控制2種控制的方式,這2種控制方式可提高系統(tǒng)的安全性能。變頻器內(nèi)置PLC,用于柜體內(nèi)開關信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號(如RS-485)的協(xié)調(diào),并且可以根據(jù)用戶的需要擴展控制開關量,增強了系統(tǒng)的靈活性。

該用戶采用兩臺JD-BP37-315F(315kW/6kV)高壓變頻器分別控制兩臺煤氣加壓機,高壓變頻器設備安裝在風機值班室內(nèi),原高壓柜至電機的高壓電纜用做改造時電機至變頻器連接電纜,變頻器至高壓柜電纜重新敷設,同時敷設集控室至高壓變頻器的控制電纜用于變頻器的遠程控制,采集現(xiàn)場設備狀態(tài)信號,實現(xiàn)設備的控制調(diào)節(jié)及信號反饋。此外還需敷設一根高壓柜至變頻器的控制電纜,用于高壓柜合閘允許和高壓柜緊急分閘控制。

兩臺高壓變頻器主回路控制方式相同,以A煤氣加壓機主回路控制為例說明, 旁路柜中,共有3個高壓隔離開關,為了確保不向1#變頻器輸出端反送電,K2與K3采用電磁互鎖操動機構,實現(xiàn)電磁互鎖。當K1、K3閉合,K2斷開時,A煤氣加壓機變頻運行;當K1、K3斷開,K2閉合時,A煤氣加壓機工頻運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。

旁路柜必須與上級高壓斷路器DL連鎖,DL合閘時,絕對不允許操作旁路隔離開關與變頻器輸出隔離開關,以防止出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象,確保操作人員和設備的安全。 故障分閘:將1#變頻器“高壓分斷”信號與旁路柜“變頻投入”信號串聯(lián)后,并聯(lián)于高壓開關分閘回路。在變頻投入狀態(tài)下,當1#變頻器出現(xiàn)故障時,分斷1#變頻器高壓輸入;旁路投入狀態(tài)下,變頻器故障分閘無效。

保護:保持原有對電機的保護及其整定值不變。6壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)原理、PID設定

由于該公司需要對煤氣壓力進行控制,因此采用壓力閉環(huán)控制,測量元件為壓力傳感器,將它安裝在羅茨鼓風機出氣口的官道上,Vi為需設定壓力值,壓力傳感器測量壓力V作為輸出量,構成閉環(huán)控制系統(tǒng)。變頻器通過采集測量V與用戶給定值Vi進行比較和運算,通過內(nèi)置PID進行調(diào)整,將結果轉換為頻率調(diào)節(jié)信號送至變頻器,直至達到給定液位的給定值Vi。

(1)在PID控制中,P系數(shù)加大,可以加快調(diào)節(jié)速度。但如果過大,系統(tǒng)容易因超調(diào)而震蕩。若P太小,又會使系統(tǒng)的動作緩慢。P可正可負。如果比例系數(shù)為正,那么該回路為正作用回路;如果比例系數(shù)為負,那么該回路為反作用回路。本變頻器P設定為0.5。 (2)積分I的作用主要是消除系統(tǒng)的靜態(tài)誤差。但過強的積分作用使閉環(huán)系統(tǒng)超調(diào)加大。所以在調(diào)節(jié)過程初期,應減弱積分作用,防止產(chǎn)生積分飽和現(xiàn)象;而到過程后期,應適當增強積分作用,以提高控制精度。本變頻器I設定為15.0。 風光高壓變頻器內(nèi)置PID功能,其中PID結構參數(shù)具有以下選擇方式: 0:比例PID控制只比例增益起作用; 1:積分PID控制只積分增益起作用; 2:比例+積分PID控制比例增益和積分增益同時起作用; 3:比例+積分+微分PID控制比例增益、積分增益和微分增益同時起作用。 本變頻器PID結構功能選擇2,比例+積分PID控制比例增益和積分增益同時起作用,完全可以滿足壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)的控制要求,不需要設定微分參數(shù)。 原系統(tǒng)改為變頻調(diào)速系統(tǒng)以后,有一些問題需要重新設定。如:放風閥的壓力設定,未改造前的原工頻運行,放風閥的壓力為5kPa,也就是當羅茨風機后級的氣壓達到5kPa以上時,才開啟放風閥,排泄出多余的煤氣。由于羅茨風機的工作特點,必須把進風閥門進入的氣體完全打出去,當后級的氣壓較高時,羅茨風機負荷較重,電機電流已經(jīng)超過額定值較多,變頻器控制方式采用矢量控制,下限頻率設定為20Hz。經(jīng)過與客戶溝通后,正常煤氣加壓壓力為3kPa左右,基本滿足正常生產(chǎn)需要。這樣煤氣加壓系統(tǒng)可以進一步降低消耗。

A、B煤氣加壓機變頻節(jié)電改造后,2015年7月中旬,正式投入生產(chǎn),至今運行正常。系統(tǒng)達到了預期的效果:實施變頻改造后,煤氣加壓站總用電量有明顯下降,設備實現(xiàn)了軟起動,改善了設備的運行工況,極大地減輕了羅茨風機起動時對供配電系統(tǒng)的沖擊。為了對比變頻改造節(jié)能情況,對工頻、變頻相應的運行數(shù)據(jù)進行了一周統(tǒng)計,以A煤氣加壓機的運行數(shù)據(jù)為例。 改造后,A煤氣加壓機的節(jié)電率為:(209.30-145.99)/209.30=30.25%,該設備年運行時間300天,每天運行 24h。按0.51元/kW?h計算,年節(jié)省電費: (209.30-145.99)kW×24h×300d×0.51元/kW?h =232474.6元。

除了節(jié)能效果顯著外,還具有以下效果: (1)維護量減少。采用變頻調(diào)速后,大部分時間里,羅茨風機的運行轉速大大低于額定轉速。由于加壓機啟動緩慢及轉速的降低,減少了風機的零部件密封、軸承的磨損,相應地延長了風機的壽命。 (2)工作強度降低。改造后采用壓力閉環(huán)控制,就不用調(diào)節(jié)放風閥,操作工作由手動轉變?yōu)樽詣?、監(jiān)控,完全實現(xiàn)生產(chǎn)的無人操作,大大減輕了工人的勞動強度。 (3)現(xiàn)場噪音大大降低,有效改善現(xiàn)場的運行環(huán)境,運行人員反映良好;便于實現(xiàn)煤氣加壓站機組控制系統(tǒng)自動化管理。

經(jīng)過變頻改造后,煤氣加壓機實現(xiàn)軟啟軟停,不僅大大降低了工作人員的勞動強度,而且使整個工藝流程更穩(wěn)定,達到了較好的節(jié)能效果。隨著國家對節(jié)能減排工作的越來越重視,企業(yè)通過各種措施降低生產(chǎn)成本,其中變頻技術起到了關鍵作用,取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益,適應了國家建設資源節(jié)約型社會的潮流。

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